旋转编码器在位置控制的应用设计论文
摘要:以提高锟压成型机切料长度的精度为改造目标。文章首先简介旋转编码器的工作原理和特点,然后阐述以PLC、旋转编码器和变频器构成的位置控制系统,并详细描述设计过程的位置计算、遇到的问题及改造的成效。
关键词:旋转编码器;PLC;变频器;成型机;位置控制
前言
改造之前的老式成型机利用接近开关来获得钢板的位置信息,通过调节接近开关的位置来预计电机和钢板的运动惯量,钢板在设定值停止的位置控制精度低,而且起动和刹车时的机械冲击大,经常出现故障。针对上述问题,我在这次改造中使用新的位置控制方式,利用旋转编码器、PLC、变频器等部件,目标是使位置控制的精度提高,使产品的长度误差在正负1mm以内。在自动模式下加工全程由程序控制,以双速运行使中间过程加快,同时可以实现成型机的牵引软启动和软制动使整个锟压过程平稳、无机械冲击。
1锟压成型机的基本结构
1。1锟压成型机主要由机架、锟轮机传动装置、放卷及切断装置组成
被压制材料通常是1。0mm~2。0mm厚镀锌带状钢板。主机的传动是通过链条实现的,先由牵引电机经减速机传给主动压锟,再由主动压锟用链条带动其他多道压锟。上下各有压锟。压锟是由模具和转动轴组成,压锟带动钢带前进。前进方向上各轴的模具是按逐渐加深的顺序来安装的,所以钢带在模具间走过就逐渐被压制成设计要求的形状。锟压成型机的主机结构如图1所示。
1。2液压切断装置
液压切断部分由剪切刀架体和模具组成。该装置采用落料切断,以油缸液压推动切刀起落。切断后型材产品直接落至托料架。
1。3液压站
主要用于向生产线剪切装置提供压力油,液压站放置在剪切装置旁的非操作侧。
2旋转编码器简介
2。1光电式旋转编码器的工作原理
光电式旋转编码器,是一种通过光电转换将轴的角位移量转换成脉冲或数字量的传感器。把它装在转轴上可以被用作速度控制或位置控制系统的检测元件。旋转编码器主要参数是分辨率,编码器的光电码盘在360度范围有的通或暗刻线的数量称为分辨率,或直接称多少线。它通过编码器每转输出的脉冲数反映出来。
2。2增量式旋转编码器的特点
增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。本案是用旋转编码器来测钢带的相对位移,根据编码器的特点,选用增量式旋转编码器。
3旋转编码器在位置控制中的应用
3。1位置控制系统的构成
位置控制方框图如图2所示,它主要由PLC、旋转编码器、变频器、触摸屏、变频电动机组成。以下着重介绍前面三个主要组件。3。1。1PLC。PLC采用三菱的FX1S—20MR,它作为控制系统的核心单元,负责接收旋转编码器送来的脉冲信号,经过内部的高速计数器C235进行计数和运算,按程序设定输出控制信号到变频器及电磁阀等执行器件,使机器按程序进行相应动作。其中传感器用旋转编码器对钢带的位移监测。3。1。2变频器。
(1)使用变频器调速的原因:虽然伺服系统有精确、快速定位的优点,大功率的伺服驱动器配伺服电机价钱也太高,故尝试使用变频器。现在本设计用旋转编码器测位移后将信息送到PLC按程序双速运行,避免高速停车,并通过精确的实时位置测算达到准确停车的效果。
(2)在变频器的控制端口DI1、DI2、DI3、COM输入由PLC输出正转、反转、低速的控制信号,驱动变频电机来完成相应的任务指令。变频器自带的制动单元配合外置的制动电阻作能耗制动。
(3)触摸屏作为PLC的输入和显示数据装置,使用触摸屏的RS—422接口与PLC连接,在触摸屏设定产品的数据并显示当前工作状态和数值。
3。2位移测量与计算
本设计采用旋转编码器产生与位移成正比的脉冲,将其输入PLC的X0高速计数器端口,构成位置反馈,累加脉冲数反映钢带位置,触摸屏显示经过程序换算的数值反映电机拖动机械实际行走的位移。程序中用单相单计数的高速计数器C235,32位增/减计数,机器默认为增计数。位移L=SI
(1)式中:S—脉冲当量;I—累计脉冲数注:旋转编码器安装在位移测量轮的轴上以测量轮转一圈计算,位移等于测量轮的周长C,累计脉冲数I等于每转一圈的脉冲数,即编码器的分辨率,欧姆龙编码器E6B2的分辨率:I=1000P/r,测量轮的直径D=95。5mm,所以L=C=πD,又根据式(1)得:S=L/I(2)将实际数值代入式
(2):每一圈的位移L=πd=3。1416×95。5=300。02(mm)脉冲当量S=L/I=300。02/1000≈0。3(mm/P)如图3所示钢带位移计算的过程。设每个产品的加工周期所走过的总位移是L总,刀与测距光纤间的距离是L光纤距,产品上最末的孔到产品末端的距离L尾孔距,切刀的厚度L刀厚,长度校正L校。L总=L光纤距+L尾孔距+L刀厚+L校根据式(1)可得累计脉冲数I=L/S将位移转化成脉冲数,用比较指令把C235的累计数与设定值对应的脉冲数比较,取得机器动作所需精确的位置点。设定了低速长度L低就可以得:主速度位移是L总-L低。当钢带走完主速度位移,由PLC发出转入低速信号,使变频器的频率下降至3。5Hz,钢带以低速前进。图3中各段间距以Dxxx表示,是PLC程序里的数据寄存器,例如D192(低速长度)可以在触摸屏上直接修改设置数值。
3。3实际需要解决的几个技术问题
(1)高速计数器的溢出问题:PLC程序的32位增/减计数,计数范围—214783648~+214783647,若超过范围进行计数,高速计数器就会溢出。为解决这一问题,程序设置在产生计数溢出前C235复位,即每次切完产品后进行一次C235和长度数据寄存器复位,因为我们不需要整卷钢带的长度,只需分段计每节产品的长度。
(2)高速计数器输入信号频率限制问题:C235的输入脉冲频率有限制,其中X0的最高频率为10kHz。钢带前进最高速度约V=0。1m/s,脉冲当量是0。3mm/P,测量轮周长C=300。02mm。转一圈的时间T=C/V=0。3/0。1=3s,即转一圈对应1000P所用时间3s。实际使用的脉冲频率的最大值fmax=1000/3≈333(Hz)故实际使用的脉冲频率远小于X0的最高频率10kHz上限值。
(3)传动链条的间隙补偿问题:由于这种位移测量属于开环测量,因此必须解决传动链条的间隙补偿问题。为解决这一问题,可在程序中高速计数器的当前值累加一个间隙补偿量,即触摸屏显示的长度校正,这补偿量的大小根据多次调试来定。
4改造的成效分析
改造后机器比之前有以下效果:
(1)产品长度的合格率提高主要靠测量的精度提高,这次改造所用的旋转编码器位移测量装置每个脉冲的位移仅0。3mm。虽然这测量系统属于开环系统,其精度取决于位移的给定精度,而用旋转编码器来测量位移正好能够低成本地提高系统的给定精度。其次用程序控制变频器进行双速度切换,接近停车时以低速运行,钢带运行到预设的位移后,PLC的C235计数器计数脉冲累加达到主速度预设值,PLC发出换速指令送到变频器,钢带降速,以低速行到停止位,这样停车的位置更准确。停的位置准,落刀切出来的产品长度也就精确。计数脉冲累加达到刀与末端距离的预设值PLC指令低速结束变频器瞬间制动,与此同时切断装置的电磁阀开关动作,使油缸推动切刀落下,完成一次加工。
(2)操作便捷,机器的自动化程度提高。加工参数可在触摸屏上输入,长度、加工件数可以不断跳变显示。(3)用程序控制变频器运行频率,由变频器驱动电机,可以使启动和停止无机械冲击,而中间过程的主速度可以加快,这是双速运行的优势。解决了加工速度和产品精度的矛盾。
参考文献
[1]卢宁,张晋宏。一种用PLC和旋转编码器测量位移的方法[J]。机械工程与自动化,2007(4)。
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